廣西貴港龍門吊施工公司(咨詢電話:18625911822)在傳統(tǒng)的使用過程中是采用人力對各類大型材料進(jìn)行搬運(yùn)和安裝的,在操作過程中會耗費(fèi)大量的人力和物力,而且經(jīng)常會發(fā)生意外事故,嚴(yán)重危害了操作人員的安全。
廣西貴港龍門吊施工公司半門式起重機(jī)因結(jié)構(gòu)不對稱,需執(zhí)行特殊安全規(guī)范:
一、作業(yè)前 “三查”
軌道檢查:地面軌平整度(高低差≤3mm/2 米)、高架軌螺栓緊固度(預(yù)緊力≥80kN);
支腿測試:空載運(yùn)行 50 米,觀察高架側(cè)支腿擺動(dòng)量(≤10mm);
電氣測試:絕緣電阻≥0.5MΩ,急停按鈕響應(yīng)時(shí)間≤0.1 秒。
二、吊裝作業(yè)要點(diǎn)
偏載限制:載荷重心與吊點(diǎn)偏移量≤跨度的 1/100,某案例因吊運(yùn)偏心構(gòu)件,導(dǎo)致高架側(cè)支腿螺栓斷裂,維修耗資 5 萬元;
風(fēng)速管控:地面?zhèn)蕊L(fēng)速≥10.8m/s(6 級風(fēng))時(shí)禁止作業(yè),高架側(cè)因高度差,風(fēng)速預(yù)警閾值降至 9m/s;
停機(jī)錨固:每日作業(yè)后,地面?zhèn)扔脢A軌器固定,高架側(cè)用鋼楔塞緊車輪。
三、應(yīng)急處置
當(dāng)發(fā)生高架側(cè)支腿異常振動(dòng)時(shí):
① 立即切斷動(dòng)力電源;
② 用水平儀測量支腿垂直度(允許偏差≤1/1000);
③ 檢查高架軌支撐座沉降(允許值≤2mm / 年),某物流園通過該流程,及時(shí)發(fā)現(xiàn)立柱基礎(chǔ)沉降 3mm,避免了起重機(jī)傾斜事故。
第四篇:半門式起重機(jī)智能升級改造案例
某汽車廠對 15 噸半門式起重機(jī)進(jìn)行智能化改造,提升柔性生產(chǎn)線效率:
一、加裝視覺定位系統(tǒng)
在小車架安裝 3D 激光掃描儀(掃描范圍 0~30 米,精度 ±1mm),對車身部件進(jìn)行實(shí)時(shí)建模,自動(dòng)生成吊裝坐標(biāo)。原人工對位需 2 分鐘,現(xiàn) 5 秒完成,單工位節(jié)拍提升 60%。
二、部署物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺
應(yīng)力監(jiān)測:在主梁關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)安裝應(yīng)變片,實(shí)時(shí)監(jiān)測疲勞損傷,某部件應(yīng)力超閾值時(shí)提前 72 小時(shí)預(yù)警;
油液分析:液壓系統(tǒng)加裝在線粘度傳感器,提前發(fā)現(xiàn)濾芯堵塞,避免油缸爬行故障;
數(shù)據(jù)看板:顯示設(shè)備 OEE(綜合效率)、故障 MTBF(平均間隔時(shí)間)等指標(biāo),輔助管理決策。
三、改造成果
指標(biāo) 改造前 改造后 提升幅度
單部件吊裝時(shí)間 45 秒 18 秒 150%
故障停機(jī)率 8% 2% 75%
能耗 12kWh / 小時(shí) 9kWh / 小時(shí) 25%
改造總投入 12 萬元,年節(jié)省成本 18 萬元,投資回收期 8 個(gè)月。
廣西貴港龍門吊施工公司在以人為本的良好社會氛圍中,員工勤奮敬業(yè)、積極進(jìn)取,在售前咨詢、生產(chǎn)制造、安裝維修、售后等方面努力為用戶提供好的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。歡迎來電咨詢,為您解決各種技術(shù)參數(shù)難題。
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